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第二讲液力变矩器的构造及原理pdf
作者:admin 发表时间:2024-02-16 [浏览量:2]
摘要:第二讲:液力变矩器的构造及原理 1, 液力变矩器的构造 2, 液力变矩器的安装与拆卸(观看 711 的幻灯片) 3, 液力变矩器的工作原理 4, 液力变矩器的性能参数 5, 液力变矩器的常见故障 (一)液力变矩器的构造(如图所示) :(1)驱动轮(2) 罩壳(3)涡轮(4)变矩

  第二讲:液力变矩器的构造及原理 1, 液力变矩器的构造 2, 液力变矩器的安装与拆卸(观看 711 的幻灯片) 3, 液力变矩器的工作原理 4, 液力变矩器的性能参数 5, 液力变矩器的常见故障 (一)液力变矩器的构造(如图所示) :(1)驱动轮(2) 罩壳(3)涡轮(4)变矩器壳(5)泵轮(6)过桥轮(7)导轮座(8) 油封座(9)接盘(10)输出轴(11)导轮接盘(12)导轮(13) 回 油泵(14)主动轮(15)滤清器(16)放油堵(17)涡轮接盘(18) 挡板(19)支撑盘。变矩器常见的结构型式有: (1)正转型(又称 1﹑2﹑3型)和反转型(又称 132 型)。变矩器的泵轮1﹑涡轮2﹑导轮3在液体循环圆中 的排列顺序不同,有的变矩器,泵轮1把油打到涡轮2 上,经导轮3再回到泵轮1。泵轮和涡轮的旋转方向相 同。这种结构叫`正转'型,或叫`1﹑2﹑3'型;另 一种是泵轮1把油打到导轮3上,经涡轮2再反回泵轮 1,泵轮和涡轮的旋转方向相反。这种结构叫`反转' 型,或叫`1﹑3﹑2'型。 (2)级数: 液力变矩器的级数,是指安置在泵轮与 导轮之间,或导轮与导轮之间,而且是刚性连结的涡轮 叶片的栅数。有些结构的涡轮虽然是两个,甚至两个以 上,但并非安装在泵轮与导轮之间,或导轮与导轮之间, 或涡轮的叶栅组并非刚性连接,则仍为单级变矩器。 (3)相数:根据变矩器的泵论﹑涡轮﹑导轮相互配 合作用,所能组成的不同工况的种类数就是变矩器的` 相'数。 (4)元件数:变矩器是由泵轮﹑涡轮﹑导轮组成的。 这些轮统称为`元件'。但各种轮数不一定是每样一个。 有的变矩器可能有两个导轮或两个涡轮,各种轮的总数 就叫作`元件数'。 (二)液力变矩器的安装与拆卸: (1)液力变矩器组件的拆卸 将 2 个垫块(由钢铁制成,高约 300mm )放在车体 前方;慢慢开动车体,待车体登上垫后踏住制动器,利 用松土机作用使车体后部浮起,将车体定置在垫块上。 将变速箱内的油放尽。拆去变速箱下护板。液力变矩器 内的油放出。将变矩器上方的驾驶室底板拆去,将减速 踏板连杆从踏板分离。拆卸液力变矩器入口 U 形螺栓 管夹,再拆卸调节阀组件。将液压变矩器油温计布线从 传感器卸下。拆卸液力变矩器通气管。将回油泵出口管 从泵上卸下。卸下凸缘螺栓、拆卸套管螺母,将安全阀 出、入口管从阀上卸下。用起重机将万向接头组件吊起 并进行拆卸;若因联管节间隔狭窄难以拆卸时,可将一 边的轴承卸下后再进行拆卸。将液力变矩器组件用起重 机吊起(起吊螺栓只有 1 个),另一处为在传动箱泵入 口管的托架安装部分安上的吊片);卸下螺栓,再用吊 环螺栓将液力变矩组件吊住进行拆卸。 (2 )液力变矩器组件的安装 在飞轮罩的安装表面将密封垫涂抹滑脂后巾上。将 变矩器组件用起重机吊起,对准传动齿轮与飞轮齿位置 后再进行安装。其他程序基本上按其拆卸的逆骤进行。 (三 )液力变矩器的工作原理: 变矩器是由泵轮(5)和涡轮(3)及导轮(12)组成一个 环形封闭腔体,其中充滿一定压力的机油。工作时驱动 齿轮(1)插入发动机飞轮內齿圏中,由发动机的飞轮带 动。驱动齿轮利用螺钉与罩壳(2)连结在一起,罩壳用螺 钉与泵轮(5)连在一起。泵轮旋转时,不管输出负荷大小, 泵轮只管把腔中的机油甩出去打到涡轮上带动涡轮转 动,即泵 轮的转速与负荷的大小无关。涡轮利用花键 孔带动输出轴(10) 。如果涡轮的转速与泵轮的转速相等, 则打到涡轮上的油就不会再反射出去;如果输出负荷增 加使涡轮的转速降低,那末从泵轮打到涡轮上的油还会 反射出去,而且反射出去的油量和速度(即力)随负荷的 增加 ﹑涡轮的转速降低而增加。打到导轮(12)上的油, 因为导轮与变矩器动壳体(4)连在一块固定不动,所以打 上去的油会再折射回去打到涡轮上,使涡轮除了受泵轮 打上去的油的不变的力之外,还受导轮折射回去的随负 荷的增加而增大的油的力。所以变矩器的输出扭矩是可 以随负荷变化而自动变化。当负荷增加时,变矩器的输 出转速自动降低,甚至降到零,输出扭矩自动增大,增 到最大;当负荷减小时,变矩器的输出转速自动升高, 甚至升到与变矩器输入轴的转速几乎相等,输出扭矩自 动减小,甚至到零。这就是液力变矩器的自动适应性。 从变矩器的环形腔中和分动箱强制润滑泄漏到变 矩器外壳中的油面升高到回油泵(13)的吸油口时,回油 泵便把变矩器外壳体中的油吸出去泵到后桥箱中,以此 保证变矩器的泵轮和涡轮不会浸没在油中旋转,否则会 增大阻力,使油温升高。 液力变矩器的常见故障:液力变矩器的工作原理:(1) 驱动轮(2)罩壳(3)涡轮(4)变矩器壳(5)泵轮(6)过桥轮(7) 导轮座(8)油封座(9)接盘(10)输出轴(11)导轮接盘(12)导 轮(13)回油泵(14)主动轮(15)滤清器(16)放油堵(17)涡轮 接盘(18)挡板(19)支撑盘 变矩器是由泵轮(5)和涡轮(3)及导轮(12)组成一个 环形封闭腔体,其中充滿一定压力的机油。工作时驱动 齿轮(1)插入发动机飞轮內齿圏中,由发动机的飞轮带 动。驱动齿轮利用螺钉与罩壳(2)连结在一起,罩壳用螺 钉与泵轮(5)连在一起 。泵轮旋转时,不管输出负荷大小, 泵轮只管把腔中的机油甩出去打到涡轮上带动涡轮转 动,即泵 轮的转速与负荷的大小无关。涡轮利用花键 孔带动输出轴(10) 。如果涡轮的转速与泵轮的转速相等, 则打到涡轮上的油就不会再反射出去;如果输出负荷增 加使涡轮的转速降低,那末从泵轮打到涡轮上的油还会 反射出去,而且反射出去的油量和速度(即力)随负荷的 增加 ﹑涡轮的转速降低而增加。打到导轮(12)上的油, 因为导轮与变矩器动壳体(4)连在一块固定不动,所以打 上去的油会再折射回去打到涡轮上,使涡轮除了受泵轮 打上去的油的不变的力之外,还受导轮折射回去的随负 荷的增加而增大的油的力。所以变矩器的输出扭矩是可 以随负荷变化而自动变化。当负荷增加时,变矩器的输 出转速自动降低,甚至降到零,输出扭矩自动增大,增 到最大;当负荷减小时,变矩器的输出转速自动升高, 甚至升到与变矩器输入轴的转速几乎相等,输出扭矩自 动减小,甚至到零。这就是液力变矩器的自动适应性。 从变矩器的环形腔中和分动箱强制润滑泄漏到变 矩器外壳中的油面升高到回油泵(13)的吸油口时,回油 泵便把变矩器外壳体中的油吸出去泵到后桥箱中,以此 保证变矩器的泵轮和涡轮不会浸没在油中旋转,否则会 增大阻力。 (四)液力变矩器的性能参数: (1)变矩比K /M K=M 2 1 式中: 为输出扭矩M 2 为输入扭矩 M 1 当变矩器输出轴转速 n=0时的变矩比叫作起动变 2 矩比,也叫变矩系数,用K表示。K越大,车子的最大 0 0 牵引力越大。 (2)传动比i i =n/n 2 1 式中: n为输出轴转速 2 为输入轴转速n 1 (3)传动效率η η = N/ N= Mn/ Mn= K 2 1 2 2 1 1 i 式中:N2为输出功率 N为输入功率 1 为输出转速 n 2 为输入转速 n 1 K为变矩比 i为传动比 (五)液力变矩器的常见故障: 1,液力变矩器油温过高:(1)出口压力过高。 从变矩器出口流出的油是去往散热器散热的油。如 果出口压力阀卡死﹑或调得过高,就会使变矩器内的油 不能及时去冷却。 (2)变矩器外壳体中油面过高。 变矩器的内漏严重;回油泵失效;回油滤清器堵塞 等,都会使变矩器外壳体中的油面升高,增大搅油发热 量。 (3)使用中没有根据负荷变化及时换挡,常用高速挡 推土,使车子经常出现`失速'现象。 (4)工作油压太低;使用中没有按时换油﹑油质不良 ﹑油中气泡 太多;泵轮或涡轮轴承磨损严重,使泵轮和涡轮旋转时 发生摆动﹑甚至碰撞等,都会使变矩器效率降低,使损 失的功率转变成热能。 2,液力变矩器传动效率太低:液力变矩器可以随 着负荷的变化而自动变速和变矩来适应负荷的要求,但 其效率是随变矩器的输入与输出轴的速比而变化的。在 速比较小和较大区效率很低,甚至等于零;速比在中间 区内效率较高,可达85%以上。所以,使用液力传动的 车子,尽管变矩器可以无级变速,但为了得到高效使用, 还是应该根据负荷变化而及时换档。此外,变矩器外壳 体中的油面太高,或变矩器的进口压力太低,以及轴承 磨损严重使泵轮和涡轮运转时发生摆动,都会使变矩器 效率降低。 3,调整液力变矩器工作油压:液力变矩器的工作压 力实际就是进口压力。在变矩器的进﹑出口装有进口调 压阀和出口调压阀,对黄工 TY220推土机所用的变矩 器,进口压力为0.85兆帕;出口压力为0.45兆帕。进 口调压阀装在变矩器的右边(坐在驾驶员位置看),出口 调压阀装在左边。进口调压阀可以调整变矩器的工作压 力,工作压力过高,不仅造成功率浪费,而且对变矩器 的密封也不利,工作压力过低会影响变矩器的工作效 率,如果低于0.6兆帕,则车子会明显没劲;出口调压 阀可以调整变矩器的出口压力,保证变矩器的进﹑出口 压力差。压差小时,穿过变矩器的油流速度慢,变矩器 的油温高;压差大时油流速度快,变矩器的油温低。 调整变矩器的进口压力时,首先应该先调出口压 力,然后再调进口压力。否则,如果出口压力太低,敞 开泄油,进口压力就有可能调不上去。 4,TY220变矩器主要零件尺寸:(注:小括号内为 公差;方括号内为使用极限) 名 称 尺 寸 使用极限或公差 输入支承 输出接盘油封轴 输出轴密封环孔 环宽 环厚 导轮座密封环宽 环厚 调压阀芯 孔 间隙 调压簧自由长 134.2 安装长 98 负荷 63.5公斤 [57.9] 安装长 106.5 负荷 20.9公斤 [14.0] 压力 0.87兆帕 5,TY220 推土机变矩器油温高输出功率低故障的 分析:TY220 推土机出现这些故障,原因是多方面的, 虽然故障现象都集中的反应在变矩器部份,但不一定 都是变距器本身的问题,因为整个系统任何一个元件 出现问题都会影响变距器的工作。TY220 推土机变矩 器是三元件结构。A.泵轮与发动机相连接,将发动机 的机械能转换成液体的动能。B.涡轮与输出轴连接, 将液体的动能转换成机械能,通过输出轴输出动力。 C.导轮固定在导轮座上,它不吸收液体的动能,也不 传递机械能,只是通过叶片对液流的作用,来改变液 流的动量矩,以改变涡轮的力矩达到变矩的目的。同 时改变液流方向从而形成油液从泵轮进入涡轮到导 轮,再进入泵轮的工作循环。变矩器本身有自我调节 油温的功能,在正常的工况下通过变矩器本身的调节, 能够保证工作油温在规定的范围之内。变矩器的进口 设有一个溢流阀,它控制着工作油液进入泵轮的最高 压力 0.87Mpa ,同时也起着控制进入变矩器内油液流 量的作用。在工作油液进入泵轮而由涡轮流向导轮的 情况下,当泵轮和涡轮之间的传动比由低变高时,泵 轮入口的压力是变化的而且是随着传动比的增加而升 高,在传动比低时由于效率低油温上升快,需要更多 的油液进入变矩器进行冷却,此时变矩器内的压力低, 溢流阀关闭油液全部流入变矩器;当传动比高时由于 效率提高,油温升高慢不需要过多的油液进入变矩器。 此时变矩器内的压力高。溢流阀打开只有部份油液进 入变矩器,所以进口溢流阀是根据变矩器的工况变化 油温的升降情况,对进入变矩器的油液流量进行必要 的调节。如果方向变速阀或油泵等原因使进入变矩器 油的流量和压力达到 标准,变矩器没冷却补偿流量就 必然导致油温高输出动力低的故障。变矩器出口设有 一个背压调节阀,它保证变矩器中的压力不得低于此 阀的限定压力,以防止工作时变矩器因压力过低,产 生气蚀现象或工作油液全部流空。它根据流量进行压 力调节,在流量为 50 升时,压力是 0.3Mpa ;在流量 为 100 升时,压力为0.35Mpa ;在流量为200 升时, 压力 0.45Mpa 。变矩器空载时,变矩器的进出口压力 差大,变矩器在重载或零速时,变矩器的进出口压差 小,否则变矩性器本身就有故障。根据变矩器的结构 和工作原理分析,变矩器空载的工况下,出现进口压 力0.5Mpa,出口压力达到最高限定压力的故障。变矩 器的泵轮、涡轮、导轮三元件形成的工作循环圆中, 造成流量损失的部位主要是泵轮与涡轮之间 1 和涡轮 与导轮之间 2 这两个部位 。1 和2 这个部位 的无叶片 区流量损失的主要原因有:叶片角度、流道角度、相 互位置和相关几何尺寸的偏差。在实际的维修过程中 也证明了这一点。除了变矩器本身的原因外,就是进 入变矩器油液流量能否到标准。这也是变矩器能否正 常工作的主要因素之一。影响油液流量的原因是多方 面的,进入变矩器的油液是方向泵和变速泵供给两回 路的合流。A 方向回路:方向泵的出油供给方向操纵 阀,当压力升至1.25Mpa 时阀中的溢流阀打开接通回 路,油液通过回路流向合流油路。B 变速回路:变速 泵的出油供给变速箱操纵阀,当压力升至2.4Mpa 时阀 中的随动调压阀关闭溢流排气孔,打开回油路油液通 过回油油路流向合流油路。1.油泵:是将机械能转换 成液能的元件,由于加工;磨损等原因造成容积效率 和机械效率达不到要求就会直接影响这两回路的工 作,同时也影响变矩器的工作。2.方向操纵阀:它 的 作用是控制推土机转弯或制动时进入方向离合器分离 活塞室和活塞的工作油液及压力。由于制造磨损等原 因造成内渗漏量大或分流阀不能按标准进行分流,就 不能保证此回路的正常工作,同时也会影响进入变矩 器的流量。3.两个系统回路的执行元件间隙大而导制 渗漏过大,也会影响进入变矩器的流量。4.变速操纵 阀:它的作用是控制变速箱离合器分离与接合油路的 接通与关闭和压力调整。这些元件如果不能正常工作 都导制变矩器输出功率低,工作油温高,进出口压力 不能保证在标准之内,所以推土机作业时出现油温高 的故障时,一是检查判断温度感应和指示器元件是否 可靠准确元误。二是观察驾驶员对发动机油门选用的 是否合理,如果发动机油门选用的过小,推土机作业 时变矩器会出现失速的现象,也会导制变矩器油温高 的故障。这两个情况排除后,就要从变矩器的回油路 部份进行检查分析 。油液从变矩器回油背压阀流出进 入油冷器,经过冷却 的油液分两条油路,一条去分动 箱对内部运动件进强制润滑;另一条去变速箱对变速 箱内部的运转件进行强制润滑,在变速箱的进口设有 一个溢流阀,开起压力为 0.13Mpa 。在这个回路中, 如果溢流阀打不开回路中压力升高就直接影响变矩器 的正常工作,检此部份可按测压点进行分段测量。测 量变矩器出口背压阀的压力测量值不高于限定的最高 值,说明背压阀工作正常。如果高出限定的最高值时, 再测量油冷却器进口压力和油冷器出口压力,进出口 压差低于0.5MPa,说明油冷却器正常,高出就可判定 为油冷却器内部有堵塞现象。进出口压差正常,但是 测量值高于变速箱强制润滑溢流阀的限定最高值,就 要拆检溢流阀。因为它会引起变矩器回油阻力增大, 使通过变矩器油液的流量减少,导制变矩器油温升高。 但是变矩器的输出功率不会降低。如果推土机作业时 出现油温高的同时又出现变矩器输出功率低的现象 时,就要检测变矩器进口的压力,进口压力达不到标 准值,说明进入变矩器的油量不够,就要分段检查前 面的两个回路系统。如果变矩器进口能够达到标准值, 就要对变矩进行拆检来在确定故障。 6,变矩器故障排查方法  步骤一  从油标尺上检查油质 a) 检查油液颜色 b) 检查油液气味 c) 检查油液中的物质  拆开变矩器上的滤油器 a) 验证油液中的杂质:铝屑、铜屑、铁 屑、油泥  步骤二  查内泄漏量: 拧开放油塞,观察变矩器内油 液量的多少  若量多,变矩器可能有问题  步骤三  测量变矩器进、出口压力 在全速条件下测量一次 在怠速条件下测量一次 典型故障分析:泄漏问题; 发热问题; 推土无 力; 不能行走 。 泄漏问题之实例一 报修现象 推土机在工作两小时左右变矩器发热,推土无力。  检测步骤 检测油压:变矩器进口安全阀压力全速为0.4Mpa (低 速为0 ) 变矩器调节阀出口压力全速为0.2Mpa (低速为0 ) 拆解变矩器,发现变矩器输出轴上的铸铁密封环搭扣  脱落,检查 17 齿轮上的聚四氟乙烯密封环的尺寸,发 现密封环磨损不均,油液太脏。原因分析 变矩器内泄漏过大,导致出口压力过低  油质不好是导致聚四氟乙烯密封环磨损的主要原因  铸铁密封环搭扣脱落导致内泄漏大增  回油泵排油不及时,使得变矩器壳体内积油过多  泵轮与泵轮驱动罩壳在壳体内搅油,导致变矩器发热  油压过低,直接导致推土无力  故障排除 泄漏问题之实例二 报修现象 推土机表现为行走无力 检测现象  压力测试结果: 变矩器进出口压力都很低,润滑压力 几乎为0  离合器油压基本正常  拆卸变矩器,发现变矩器罩轮的放油塞有2/3滑丝 原因分析 油液从放油塞处外泄,导致内泄漏过大 故障排除  更换变矩器罩轮上的放油塞 发热问题 发热现象分类 按发热时间长短 温度上升很快,时间大约是20~30 分钟左右,温度就 升高达到120℃以上。 温度在两个小时左右才发热到110℃以上后,表现为推 土无力。 按发热原因 冷却系统、液压传动系统 工作状况、异常磨损 发热问题之实例一 报修现象 TY160 推土机在30 分钟内油箱温度升高,达到110℃。  检测现象  检查油质良好  检查压力,发现在全速和怠速下,变矩器进出口均无 压力  检查安全阀、调节阀的阀体与阀芯,配合良好,无卡 死现象 检测现象 检查变矩器前端滤油器处的测压口,油压将 4Mpa 的 压力表打坏 检查变矩器前端变速箱上的分配阀,发现阀芯堵死  原因分析  推土机传动油路系统存在油路不畅,使变矩器在无油 状况下运转,造成油温过高 故障排除 发热问题之实例二 报修现象  TY320 液力变矩器工作30 分钟左右油温急剧升高, 液力油倒窜分动箱。  初步检查  询问驾驶员使用、保养情况  检查液力变矩器的滤油器  外观检查无外漏现象  检查油质、油品 初步检查 试车 压力测试  解体检查  变矩器从推土机上拆卸下来,能嗅出一股异味  发现导向盘轴径已经磨损,外表面很粗糙  导向盘内壁上附有一层厚厚的油泥,导向盘的喷油孔 堵塞 解体检查 拆卸导向盘,发现266215 (7215BM/DB )轴承外端有 一堆铜屑和油泥,轴承滚珠有两个发生点蚀剥落,保持 架完好,运转时稍微有点卡滞现象,拨动泵轮驱动罩壳, 运转灵活 检查油中没有铝粉存在,初步判定工作三轮完好 解体检查  拆卸液力变矩器泵轮驱动罩壳,发现泵轮、涡轮、导 轮完好,没有碰撞现象  循环圆内粘附有泥砂  泵轮驱动罩壳的放油塞处流道被油泥和铜屑堵塞  泵轮处的2121 轴承内圈滚道磨损严重,径向游隙太 大 解体检查  泵轮后的齿轮内径孔与聚四氟乙烯密封环密封处已 经存在一个磨损的沟槽。  回油泵驱动齿轮完好,齿面磨损正常。  泵轮放油塞孔已被油泥、砂子、铜屑堵塞。  铸铁密封环搭接处的钩子断裂,侧面磨损严重,经测 量,输出轴的沟槽宽度为 3.5mm ,比标准尺寸大了近 0.8mm ,密封环厚度实测为2.4mm ,标准为2.5mm 。 解体检查  导轮座外的端盖外防尘油封断裂  输出轴花键处的油泥很多  输出轴小端花键的右侧面与涡轮接触处有较深的冲 击痕迹  转动回油泵伸出轴,转动灵活,无异常现象 原因分析 由于缺乏保养和维护,油中含有大量的铜屑和油泥、  砂石,同时油品中含有水酸成分,这些杂质严重影响了 液力变矩器的使用。对于轴承来说,使轴承发生早期损 坏 过滤器外附杂质太多,堵塞了滤网,由于没有彻底清  洗,造成回油泵抽油时有抽空现象,使得排油不畅,油 不能及时排空,造成变矩器壳体内油越积越多,油箱油 位不断下降。变矩器壳体内的油位上升以后,搅油现象 严重,从而产生大量的热量,而导致变矩器急剧温升 轴承点蚀,高速时,滚珠可能转动不良,而导致滑摩  现象,致使轴承温度升高,传递给周围的油液 喷油孔堵塞,使导向盘内靠近轴承处的油液排不出去,  油液的热量就越积越多,而致温度急剧升高 原因分析 从输出轴小端花键的右侧面与涡轮接触处有较深的冲  击痕迹可以看出,轴向力较大,当涡轮转速较低时,轴 向力增加较快,特别是涡轮打滑时,轴向力特别大,这 种情况通常发生在碰到障碍物推不动时还一直推,这样 不仅使变矩器在低效范围内工作,产生大量的热量,而 且使轴承承受很大的轴向力和冲击力,容易使轴承早期 损坏 泵轮后的齿轮内径孔与聚四氟乙烯密封环密封处已经  存在一个磨损的沟槽;铸铁密封环搭接处的钩子断裂, 侧面磨损严重,造成变矩器内泄漏很大 推土无力  涡轮轴输出力矩不足,表现为推土无力。  原因  供油箱充油不足,油面低,造成变速泵吸油不足,使  流量减少,由于变速箱调节安全阀先要保证变速箱中离 合器压力正常的情况下,补偿油液才进入液力变矩器, 从而使得液力变矩器充油不足,压力过低,而导致输出 力矩不足 变矩器进油压力过低,并有大量气泡,同时工作油温  过高,变矩器安全阀压力低,进入变矩器的入口压力偏 低,在离心惯性力的作用下,产生汽蚀现象,影响变矩 器的工作效率,使损失增大,发热量增加,同时由于压 力低,不能保证变矩器低传动比时的循环流量,导致散 热不够,引起变矩器发热和传递做功的能量降低而相应 减少了涡轮轴的输出力矩 推土无力  引起推土无力的原因 发动机功率不足 ,也是引起涡轮轴输出力矩不足的原  因之一 内泄漏大 ,使得进出口压力偏低,同时参与的工作油  液少,能量损失多,输出功率自然就小 轴承损坏 ,使得密封圈磨损过快,同时使得三工作轮  相互摩擦而发热,使油温升高很快,油液粘度下降,而 致输出力矩不足 变速箱内油液过多 ,引起提速困难,动力输出不足,  密封处泄漏等 变速箱内离合器打滑 或无法结合  推土无力之实例一 报修现象  TY220 推土机工作1000h 后,出现行走无力,推土板  推力下降。特别是当推土铲受外负荷作用时,履带原地 打滑,而平地空载行走速度基本能达到规定要求。 原因分析  推土机作业时履带行走无力应是发动机功率不足,或  是某一传动环节传递功率下降所致。中央传动和最终传 动采用齿轮传动,当其失效时推土机将不能行走。因此, 只须对发动机、变矩器、变速器、转向离合器等逐一进 行诊断。 A. 检测步骤与结果 查发动机 :发动机在额定负荷下,动力和加速,性能  良好,额定转速1800r/min ,最高空转转速与额定转速 差小于200 r/min ,发动机工作正常 查压力 :变矩器传递功率不足的主要原因在于供油不  足或严重泄漏。循环圆内是否充满有一定压力的液体, 是变矩器工作正常的关键,因而应对其补偿冷却系统进 行压力检测 查变矩器进出口压力  测量变速器挂挡后换挡活塞处的压力  B . 检测步骤与结果 查大螺旋伞齿轮的转动情况  打开中央传动箱后面观察孔盖板,在发动机高速运转  机器失速情况下,观察不同挡位时大螺旋伞齿轮的转动 情况。可以看到,前进任何挡位时,大螺旋伞齿轮并没 有转动,这说明转向离合器并没有打滑。故可以认为前 进挡离合器摩擦片磨损严重而打滑 。 查油中杂质 :检查中央传动箱,发现底部有许多铜基 粉末冶金碎渣,这是从摩擦片上剥落下来的。由于推土 作业负荷大,经常用前进Ⅰ 挡来作业。 解体检查 :发现前进挡离合器四片从动摩擦片磨损严 重,其中有两片的铜基粉末冶金衬面剥落近1/3 ,主动 摩擦钢片表面磨损也严重,呈沟槽状,其它离合器主、 从动片的磨损较正常故障排除 推土无力之实例二 报修现象 一台TY220推土机, 使用半年后该机就出现前进 挡无力 、无倒挡故障 空载行走良好 带载推土无力 挂倒档需半小时才能倒档,油温低或偏高时,马上就 没有倒挡 A 、检测步骤与结果 压力测试: 液力变矩器进油口压力为 0.87 Mpa ,即压力正常; 液力变矩器出油口压力则大于标准背压 (0.39 Mpa ) B 、原因分析 前进一、二、三挡带负荷时,带动变速箱旋转的液 力变矩器输出轴不转,所以故障应出在液力变矩器中 液力变矩器是在不正常的压力差状况下工作,因此 输出轴扭矩降低,造成前进挡无力。 前进档无力故障分析与排除:拆卸背压阀后发现,弹簧 上垫有一个厚10 mm 的垫片,使背压阀弹簧总长(含垫 片)为 136.6mm,而背压阀弹簧的标准自由长度应为 126.6 mm,所以背压增大与加装的这个厚10mm 的垫片 有关 由于在TY220 推土机使用说明书中,将液力变矩 器进油口溢流阀称为安全阀,将出油口起背压阀作用的 溢流阀称为调压阀,所以修理人员错误地在背压阀中加 垫片调压,从而增大了背压,使液力变矩器的压力差不 是标准值(0.48 Mpa ),这就是造成前进挡无力的原因。 去掉此厚10mm 的垫片后,前进挡无力的故障得以排除 无倒档故障原因分析;变速箱中的第二离合器是后退方 向的离合器,所以初步判断为第二离合器有故障 无倒档故障排除:折开变速箱后查得, 第二离合器 活塞、密封圈均完好、油道畅通, 说明应该能正常分离 和接合。但同时发现第三离合器的分离弹簧错装在第二 离合器上, 而第二离合器的分离弹簧则错装在第三离 合器上(即第二、三离合器的分离弹簧互相错装了)。 经过改换第二、三离合器分离弹簧后, 无倒挡故障即得 以排除 不能行走之实例三 报修现象 一台 TY220 推土机(D85A -18)在使用时出现冷车 起动后不能行走的现像,要等发动机运转约 10 min 后 才能正常行走与工作。经检查,发现变速器内的粗滤器 太脏,清洗滤芯、更换传动油后,工作恢复正常。但在 使用了一段时间之后,又出现上述情况,直至发展成在 工作中途停机熄火后再启动时,机器也不能行走的故 障。 故障检测 故障是液压操纵系统有问题所致 检查机械操纵部分、管路和油面等,没有发现异常现象 检查变矩器,发现脱档后变矩器输出轴旋转,而挂上档 后停止转动,且发动机无负荷现象 初步分析 变矩器出故障的可能性不会太大,而变矩器供油不足引 起的可能性则很大,即最大可能性是转向泵 故障检测 检查时将滤芯 5 上的放气检查螺钉旋松,发现无油喷 出,说明转向泵没有泵油;将滤芯清洗干净、更换新泵 后,仍无改观。这说明泵没有问题,可能是管路堵塞或 有漏气现象。 检查发现转向泵进油口与进油管接头之间的 O 形密封 圈已老化、发硬无弹性。 故障分析 故障的发展是在故障发生初期,密封圈开始老化变硬, 冷车时机器油温低,密封圈发硬、密封效果差,加上滤 芯太脏,油道不畅,泵吸入空气,使推土机无法工作; 发动机运转一段时间后机器油温升高,密封圈变软,密 封效果变好,这时转向泵泵油,推土机就能正常工作; 到后期,密封圈完全老化、不起密封作用.使转向泵不 能正常泵油,导致推土机无法正常工作。 故障排除 更换转向泵进油口与进油管接头之间的 O 形密封圈, 装机后工作正常。 不能行走之实例四 报修现象 推土机大修更换发动机总成后,出现启动后大约要过 5-6min 甚至更长时间机器才能行走的现象 故障检测 外围检查:检查变速传动油路系统中油箱的油量、磁性 粗滤器滤芯和各个接头,排除故障后重新启动时,原有 故障仍然存在。 压力测量:压力表测量变速泵进油滤油器的压力,发现 启动后没有压力,待发动机运转约10min 后,压力突然 上升到 2.5 MPa (和设计压力吻合)。 拆检变速泵时,发现变速泵泵腔和侧板有一定程度的磨 损,变速泵轴用油封老化、磨损,而且有向外漏油的痕 迹。 故障原因分析 由于齿轮泵磨损和油封老化,齿轮泵旋转时从老化和磨 损的封处吸入空气,降低了变速泵的真空度,再加上这 种机型吸油管路长,吸油阻力大,造成变速泵泵油吸力 不足,泵不上油来,因而发动机启动后开始的 5 -6 min 内机器不能起步,但是经过一段时间的运转后,油封发 热、发胀、密封性能有好转,泵的吸力逐渐增大,待一 段时间后仍然可以泵油.因而可使推土机起步行走 故障排除 更换一个变速泵总成,故障得以彻底排除 (六)变矩器常见故障分析: 为了对液压系统的故障进行诊断,应根据故障现象 进行现场调查,了解使用情况,对照液压系统图大致确 定范围,分析故障的可能原因,拟定检查诊断程序,并 对液压系统进行初步检查,如检查油箱的油量、过滤器 的滤芯、各管接头是否存在跑冒漏现象。如油量不足或 滤芯有堵塞现象、油液变质、油液污染严重、各油管接 头松动等现象,应排除此类故障后重新开机试验。若无 上述问题,就须用仪器来检测了。在检查油路系统中, 一般说来,只要检查压力和流量这两个参数。而最常用 的是检查压力,看是否与设计压力相吻合。通常现代工 程机械的液压系统都备有有压力测试点。只要备有相应 的测试接头就可接入压力表进行现场测试。流量测试需 要将流量计串入油路中进行同步测量,这得根据需要而 定。 1 变矩器排查方法 在推土机售后服务过程中,有很多故障都是通过 变矩器表现出来,如变矩器发热、推土无力等。为了正 确找出问题,必须了解变矩器的排查方法。 变矩器的排查方法通常有三个步骤: 步骤一:找到变矩器上的滤油器,拆下滤油器,观 察滤器上是否有铝屑、铜屑、铁屑等,若有铝屑,说明 变矩器三轮碰撞摩擦,轴承损坏,必须拆卸变矩器。同 时进行油质检查:a )先检查油液颜色,目前我国液力 变矩器用油通常为6号和8号液力传动油。这两种均为 专用油品加有染色剂,系红色或蓝色透明液体,绝不能 与其他油品混用。同牌号不同厂家产品也不应混兑使 用。贮存使用要严格防止污染,容器和加油工具必须清 洁、严密,以免乳化变质。如颜色变黑,说明油已变质, 若颜色为银灰色,说明变矩器三轮已碰撞摩擦,产生大 量铝粉,外在表现为液力变矩器发热;b )检查油液气 味,方法是从油尺上嗅闻油液气味,c )检查油液中的 物质,用手指上擦少许油液,手指互相摩擦看是否有渣 粒存在,如发现有沉淀、水分、油泥及异味,应当及时 处理。根据使用条件,一般规定每工作1000h换油 一次,油中杂质增多或长期高温作业使油液变质,应及 时换油。每次换油必须清洗或更换滤油器。在恶劣工况 下,应经常清洗或更换滤清器,如果在油液中出现金属 颗粒,必须对油路系统的所有部件进行彻底清洗和检 查,同时分辨油液中金属颗粒的种类,若铁屑可以用磁 铁来判断,根据铁屑的大小及形状来判断铁屑的来源, 如薄片状、颗粒装、粉状等,这里有焊接后留在管道中 的,有齿轮磨损的、异常磨损的等,若金属颗粒的颜色 为黄色或金黄色,可初步判断为铜屑,这样可初步判断 为金属摩擦片磨损。 步骤二:拧开变矩器下端的放油塞,观察变矩器内 油液量的多少,若较多,拧上放油塞,将回油泵后的油 管拆卸下来,重新启动发动机,观察回油泵的排油量, 若超过说明书规定的值,说明内泄漏过大,需要修理。 步骤三:测量变矩器进出口压力,在全速条件下测 量一次,在怠速条件下测量一次,看是否符合要求。 通过上述三个步骤,若没有发现异样,说明变矩器 问题不大,基本上可以排除变矩器故障的可能性。再查 别的部件的问题,直到找到问题为止。 2 典型故障 2.1 泄漏问题 在生产实践中,经常发现液力变矩器输出轴端油 封漏油,而漏油的现象有多种形式。如何寻找一条迅速 解决漏油的办法,分析漏油的原因是我们迫切要解决的 问题。为了尽快解决问题,正确查找漏油的真正原因, 必须了解油封的密封机理和生产实际情况,才能正确地 找出漏油的根源。 通常外泄漏通过观察地面的滴油情况来判断,同 时通过观察各结合面的情况可判断泄漏部位,根据实际 情况更换相应的零件或密封件来解决问题。对于内泄漏 则不好判断,其外在表现为推土无力、油温过高、油压 降低等。判断内泄漏最直接的方法是通过检查变矩器发 热前后后桥箱油位的变化来判断。 下图列出了泄漏的现象和原因分析,并给出了解 决办法。同时略举几例。 图2 泄漏原因一览表 例1 推土机在工作两小时左右变矩器发热,推土 无力。检测油压:变矩器进口安全阀压力全速为0.4Mpa (低速为0 ),变矩器调节阀出口压力全速为0.2Mpa (低 速为0 )。由于变矩器内泄漏过大,导致出口压力过低。 拆解变矩器,发现变矩器输出轴上的铸铁密封环搭扣脱 落,检查 17 齿轮上的聚四氟乙烯密封环的尺寸,发现 密封环磨损不均,油液太脏。油质不好是导致聚四氟乙 烯密封环磨损的主要原因。而铸铁密封环搭扣脱落导致 内泄漏大增,回油泵排油不及时,使得变矩器壳体内积 油过多,泵轮与泵轮驱动罩壳在壳体内搅油,导致变矩 器发热,加之油压过低,直接导致推土无力。更换两个 密封环,故障排除。 例2 推土机表现为行走无力,对之进行了压力测试, 结果为变矩器进出口压力都很低,润滑压力几乎为0, 离合器油压基本正常 。据此诊断可能是变矩器内泄漏, 解体传动系统,发现变矩器动力输入接盘的螺栓中有2 /3滑丝,导致油液外泄。 2.2 变矩器发热 变矩器发热油温过高的故障现象有几种情况: 2.2.1 按发热时间长短分两种情况: (1) 温度上升很快,时间大约是20~30 分钟左 右,温度就升高达到120℃以上。 (2 ) 温度在两个小时左右才发热到 110℃以上 后,表现为推土无力。 2.2.2 按发热原因分冷却系统、液压传动系统、 工作状况、异常磨损等。 2.2.3 检查与分析 在(1)情况下,先检查油质,检查油液杂质和观 察油液颜色。若油液颜色为银白色,说明存在大量铝屑, 系变矩器三个叶轮互相摩擦所致。若为黄色或金黄色, 且油内含有黄色粉末或片状、颗粒状杂物,即可怀疑为 摩擦片严重磨损,这样可初步判断故障的部位。通常短 时间温度上升很快的话,最大可能是运动元件的相互摩 擦所造成,如变矩器三轮碰撞、轴承游隙过小滚珠(柱) 不转动,与滚道发生滑动摩擦而导致温度急剧上升、离 合器摩擦片异常摩擦、齿轮偏心使泵壳与齿轮齿顶摩擦 等。判断这三种方式的最好方法是从油质、颜色和油中 杂质来判断。有时,产生这种现象的原因是多种因素的 综合,如除上述原因之外,还有内泄漏、散热不良、管 路不畅等。若驾驶员将油已换掉,一般很难在短时间从 油中发现问题,只能采用测压法和测油位的方法。测压 法先测变矩器的进出口压力,与标准值比较,必须测试 发动机全速和怠速两个工况下的压力值。若不正确,在 推土机运转十几分钟,测后桥箱油位,若油位降低了, 存在两种情况:一是回油泵损坏,油积在壳体内排不出 去;二是变矩器内泄漏较大,回油泵排不过来。内泄漏 的原因见图2 。内泄漏的测量方法可用测压法来验证。 见例1、例2 。在 (2 )情况下,主要原因有可能是内泄 漏造成的,须查内泄漏和压力。 2.2.4 原因分析 变矩器中的油液温度越高,油的粘度越低,过高的油温将 导致以下不良影响:①工作油液将产生气泡、氧化沉淀,容易变 质;②油液粘度变低,在传动系统不能得到良好的润滑作用,容 易引起系统泄漏;③油液温度过高,将导致橡胶密封件变形、老 化,密封作用变差,泄漏损失增加,影响液力变矩器的正常工作, 甚至产生事故。图3 为油温过高的检查步骤与检查方法。 注:数字标记为检查顺序。 图 3 液力变矩器油温过高检查步骤与分析表 造成液力变矩器油温过高的原因是多方面的,在检 查时先易后难,逐步分析,其主要原因:Ⅰ)内泄漏过 大,壳体内油面高;Ⅱ)变速箱油位高,运动机件摩擦阻 力大;Ⅲ)变矩器出口调节阀压力过高,弹簧过长;Ⅳ) 变矩器出口调节阀打不开(卡死) ;Ⅴ)由于回油泵磨损等 原因,壳体内积油无法排出;Ⅵ)管道堵塞;Ⅶ)系统溢 流阀不起作用;Ⅸ)变矩器及变速箱内零件异常磨擦或 损坏,如变矩器涡轮轴承松旷,涡轮与泵轮(导轮)摩 擦、变速箱离合器摩擦片打滑、齿轮泵产生偏心与泵壳 直接摩擦;Ⅷ)变矩器进油量不足,如供油箱油位过低 或有气泡、变速泵密封件磨损、变速压力低、工作油分 配不足、过滤器堵塞等;Ⅹ)工作油使用不当;Ⅺ)变矩 器在低效区工作时间过长;Ⅻ)冷却不足,如发动机皮 带打滑,松紧度不合适、风扇性能不良、水泵叶轮与泵 体间隙过大、水箱水位低、水箱堵塞等。 2.2.5 故障实例 例3 TY160 推土机在 30 分钟内油箱温度升高, 达到110℃。检查油质良好,检查压力,发现在全速和 怠速下,变矩器进出口均无压力。检查安全阀、调节阀 的阀体与阀芯,配合良好,无卡死现象。分析原因为系 推土机传动油路系统存在油路不畅,使变矩器在无油状 况下运转,造成油温过高。检查变矩器前端滤油器处的 测压口,油压将4Mpa 的压力表打坏。检查变矩器前端 变速箱上的分配阀,发现阀芯堵死。清洗修理,工作正 常。 例4 TY320 液力变矩器工作30 分钟左右油温急剧升 高,液力油倒窜分动箱。检查步骤实例: (一)、初步检查 1.询问驾驶员使用、保养情况 TY320 推土 机在最初的50 小时内,在油箱中发现棉纱,滤油器很 脏,当时清洗了滤油器。每天工作时间为15 小时以上, 最多达 20 小时。当发现推土机工作状况不好,油温上 升时才开始考虑保养。在推土机工作1100h 时,由于变 矩器发热,才换油。换油时,只放掉老油,在冷态下加 入新油,并未启动发动机,同时,加新油时未加过滤网。 从驾驶员工作情况来看,一般很少对机器进行保养,只 有当推土机出现故障时才考虑到保养。 2 .检查液力变矩器的滤油器,发现上面附有大 量的铜屑、砂子和其他杂质。 3 .外观检查无外漏现象。 4 .检查油质、油品 据用户反映,此油为刚换 的新油。由于为新油,检查未发现异样。 5 .试车 将油箱中的液力油加至规定油位,进 行平地试车,发现推土机在平地上行驶时有咔噔、咔噔 的声音。当试车至15 分钟左右时,温度骤升,从60℃ 升到70 ℃化了几分钟,从70℃升到80℃只化了1min, 升到90℃只化了40s左右,到20分钟时,已升到110℃ 以上,不敢再开车。停车检查油箱油位,发现油箱油位 下降很多,基本上没有多少液力油在油箱中。大部分油 在变矩器壳体里。 6.压力测试 测试变矩器的进出口压力,进口 全速为0.7Mpa(低速为0.5 Mpa),出口全速为0.6Mpa (低速为0.3Mpa),压力正常,不能判断变矩器没有问 题 。只有解体检查。 (二).解体检查 1.变矩器从推土机上拆卸下来,能嗅出一股异 味,同时发现导向盘轴径 已经磨损,外表面很粗  78 g 7 糙。导向盘内壁上附有一层厚厚的油泥,导向盘的喷油 孔堵塞。拆卸导向盘,发现 266215(7215B/DB)轴承 外端有一堆铜屑和油泥,轴承滚珠有两个发生点蚀剥 落,胶木保持架完好,运转时稍微有点卡滞现象,拨动 。 泵轮驱动罩壳,运转灵活。将变矩器与地面成45角时, 再转动泵轮驱动罩壳,依然运转灵活。转动输出轴,泵 轮驱动罩壳不转动,检查油中没有铝粉存在,初步判定 工作三轮完好。拆卸液力变矩器泵轮驱动罩壳,发现泵 轮、涡轮、导轮完好,没有碰撞现象;循环圆内粘附有 泥砂;泵轮驱动罩壳的放油塞处流道被油泥和铜屑堵 塞;泵轮处的2121轴承内圈滚道磨损严重,径向游隙 太大;泵轮后的04齿内径孔与聚四氟乙烯密封环密封 处已经存在一个磨损的沟槽;04、17齿完好,齿面磨 损正常;泵轮放油塞孔已被油泥、砂子、铜屑堵塞;铸 铁密封环搭接处的钩子断裂,侧面磨损严重,经测量, 输出轴的沟槽宽度为 3.5mm,比标准尺寸2 .7 0 . 14 大了近 0 0.8mm,密封环厚度实测为2.4mm,标准为2.5mm;导轮 座外的端盖外防尘油封断裂;输出轴花键处的油泥很 多;输出轴小端花键的右侧面与涡轮接触处有较深的冲 击痕迹。回油泵检查 转动回油泵伸出轴,转动灵活, 无异常现象。 (三)、 故障分析 1. 由于缺乏保养和维护,油中含有大量的铜屑 和油泥、砂石,同时油品中含有水酸成分,这些杂质严 重影响了液力变矩器的使用。对于轴承来说,使轴承发 生早期损坏。 2 . 由于过滤器外附杂质太多,堵塞了滤网,由于 没有彻底清洗,造成回油泵抽油时有抽空现象,使得排 油不畅,油不能及时排空,造成变矩器壳体内油越积越 多,油箱油位不断下降。变矩器壳体内的油位上升以后, 搅油现象严重,从而产生大量的热量,而导致变矩器急 剧温升。同时,轴承点蚀,高速时,滚珠可能转动不良, 而导致滑摩现象,致使轴承温度升高,传递给周围的油 液,喷油孔堵塞,使导向盘内靠近轴承处的油液排不出 去,油液的热量就越积越多。而致温度急剧升高。 3 . 从输出轴小端花键的右侧面与涡轮接触处有 较深的冲击痕迹可以看出,

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